衡阳日报讯(全媒体记者 邓小山 通讯员 郭海螺 张航)近日,水口山有色金属有限责任公司铅冶炼厂(以下简称“铅冶炼厂”)传出捷报,通过系统性技术升级、管理优化,其烟气制酸系统综合能耗同比下降11.45%,跃居国家能效标准一级水平,为有色金属行业绿色低碳转型提供了实践案例。
铅冶炼厂2025年以来实施“技术升级、工艺优化、数字赋能”系统性改造。在设备升级上,对一级动力波循环泵、气体冷却塔循环泵等核心装置开展节能改造,全面更换为高效节能变频电机,从动力源头降低电能消耗。在工艺流程上,技术人员重点改进净化压滤工序,通过优化操作参数、设备联动,有效降低了整个制酸系统的运行阻力,后续工序的风机、酸泵等主要设备运行负荷得以减轻,设备运行效率得到提升,进一步减少了无功损耗。该厂依托数字化生产管理平台,构建关键参数实时监控与智能调控体系,通过对转化器温度、风机电流、蒸汽流量等关键数据进行持续采集、分析,系统自动识别非最优运行区间,操作人员据此进行精准调整,实现了硫酸生产从依赖人工经验判断向凭借数据动态优化的转变。
铅冶炼厂坚持技术革新与管理提升双轮驱动,在传统的重金属冶炼领域,通过技术改造、数字融合,有效破解能耗瓶颈,实现绿色绩效显著提升。其系统性改造直接推动吨酸生产能耗的持续下降,不仅节约了生产成本,更带来可观的环境效益,同时直接减少了外购电力消耗对应的间接碳排放。未来,铅冶炼厂将继续聚焦能源精细化管理,持续巩固提升绿色竞争力,致力打造有色金属低碳冶炼的示范样板。
